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论文题目: 上海城市轨道交通明珠线车站结构设计
论文编号: lw200710121956093295
论文属性: 学术论文
论文国籍:
论文语言:中文
登出日期: 2007-10-12  
点击次数:921
论文字数:5345
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334.

  (4)列车制动力或牵引力:站内单线有车时取车辆静活载产生力的15%计算,站内双线有车时,取车辆静活载产生力的10%计算。

  (5)列车横向摇摆力取4.25KN/m;

  (6)伸缩力(T1)、挠曲力(T2),断轨力(T3)均由铁道部科学研究院提供,作用在10米梁下:T1=4.812KN,T3=50.4KN,T2很小,忽略不计。

  (7)温度变化的影响按杆件升温20.或降温15℃来计算。

  (8)支座差异沉降量取0.5厘米,差异沉降是由各支座的不均匀沉降引起的,考虑沉降产生过程是在很缓慢时间中形成的,故按1厘米的支座沉降差乘50%来计算,即取0.5厘米的差异沉降作为计算值。
 3.3.2框架横梁(KJL)和框架柱(KJZ)的计算。

  本车站结构设计的重点之一即对框架横梁及框架柱的计算、配筋,根据文献[2]规定:采用容许应力法计算,对不同的内力组合,将材料的容许应力乘以不同的提高系数,根据结构的特性,就其可能的最不利内力组合情况进行计算,为此,计算前,首先要对所有内力进行组合分析。站内存在单线有车,双线有车,双线均无车等几种可能工况,再考虑主力、主力与附加力、主力与特殊力的几种内力分别组合,对横向框架和纵向框架、列出所有可能出现的各种内力组合,经分析比较,排除了部分对内力计算结果不起控制作用的组合,最后,纵、横向框架均按表1、表2所列内力组合进行内力计算,其中表1为横向框架内力组合,表2为纵向框架内力组合。

  对横向框架计算仅取①轴(边跨)和④轴(中跨)分别进行内力组合及配筋计算,求得中、边跨横梁配筋及框架中、边柱横向的配筋,计算结果表明:组合ⅠB是最不利内力组合,其计算结果所需配筋最多,支座差异沉降产生的内力较大,是不可忽视因素;温度变化对杆件内力 影响较小,可略而不计。

  对纵向框架计算取?轴和?轴进行内力组合及配筋计算,求得框架中、边柱纵向的配筋,计算结果表明与横向框架截然不同,组合ⅡB是最不利内力组合,温度变化对构件内力影响很大,而支座差异沉降产生的内力则较小。

  3.3.3两种计算方法结果比较除上述KJL及KJZ外,车站其余结构杆件均按建筑规范设计,即按极限状态法计算。由于车站结构设计中同时采用容许应力法和极限状态法两种方法,其计算结果究竟相差多少呢?这是一个关注的问题,为此,设计中笔者取同一构件采用两种计算方法加以比较,从计算结果分析可粗略得出以下结论:按极限状态法计算,其内力约为容许应力法的1.2~1.3倍,对于配筋,则容许应力法约为极限状态法的1.4~1.7倍。

  4 基础设计4.1工程地质概况:本车站所处场地工程地质条件较为复杂,南段为古河道,北段为古河道边缘,均为第⑤层粘性土及粉性土充分发育地段,场地土为Ⅳ类,地层分布及其主要指标见表3

  4.2 PHC桩桩基设计由于车站落在软土地基上,为了确保各基础的沉降差异在1厘米范围内,使车站二端与区间桥衔接处不均匀沉降差满足轨道设计要求,经多方案分析比较,并考虑与区间桥桥墩基础类型一致,最后选用桩基方案,选择⑤2砂质粉土层作为桩基持力层,要求桩端全断面进入持力层深度不小于3d(d为桩直径),桩采用600锤击高强预应力离心砼管桩(PHC桩),平均桩长36米,单桩竖向承载力为1250KN,总桩数257根。

  一般沉桩时,由于桩锤的作用,桩身内产生压、拉交变应力,根据上海地区统计资料[8]:钢筋砼桩,锤击拉应力最大值达12.74MPa,锤击压应力最大值达32.93MPa,而PHC桩锤击拉应无忧论文 【http://www.uklunwen.com】力最大值达(5.8-8.3)MPa,锤击压应力最大值达26MPa,从上述资料分析对比,可以看出:PHC桩在沉桩过程中锤击拉、压应力相对较小,未超过砼拉压强度,可避免桩在施打过程中发生破损、断裂。除此之外,在施工中采取“重锤轻击”,严格控制锤击数不超2000击、碟簧桩帽等有效措施,就能保证桩身质量,提高沉桩效率。

  由于严格要求基础沉降差异在1厘米之内,为此笔者选取相邻两对基础(②轴中、边柱基础)进行沉降量计算。把桩基承台、桩群及桩间土作为实体基础,不考虑桩身压力扩散角,根据文献[6]所提供公式,采用分层总和法计算各自地基沉降量分别为9.85cm、8.94cm,其沉降差△=9.85-8.94=0.91cm.满足设计要求。

  5、结束语

  5.1由于本工程对荷载取值及内力组合作了大量分析与计算工作,因此设计同类型车站时可参考表2、表3所提供内容进行内力组合。

  5.2本设计中采用两种不同规范,由于编制两种规范的基准点不一(一种是容许应力法,另一种是极限状态法),因此对计算结果作了初步分析比较,按容许应力法计算,其配筋约为极根状态法的1.4~1.7倍,对于内力,极限状态法约为容许应力法的1.2~1.3倍。

  5.3对框架内力分析得出结论:车站纵向框架,因构件温度变化所产生的内力较大,是不可忽视因素。车站横向框架,因支座差异沉降所产生的内力应予以计算。

  5.4选用砂质粉土层作为桩基持力层,经沉降计算均能满足基础沉降差异1厘米的要求。

  5.5 PHC桩具有诸多优点,应在预制桩选型中优先采用。

  参考文献

  [1]、《混凝土结构设计规范》GBJ10-89

  [2]、《铁路桥涵设计规范》TBJ2-96

  [3]、《建筑抗震设计规范》GBJ-89

  [4]、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

  [5]、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

  [6]、上海市标准《地基基础设计规范》DBJ08-11-89

  [7]、上海市标准《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92

  [8]、朱开益《桩基技术中应注意问题》《西部探矿工程》1998.1期

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